Calmes 是在改進方坯連鑄技術(shù)和水壓穿孔技術(shù)兩個方面技術(shù)的基礎(chǔ)上而發(fā)展起PPM技術(shù)的,在PPM發(fā)明之前解決連鑄坯穿孔問題的幾個途徑主要是:
1. 將連鑄方坯軋成圓坯后,再用斜軋穿孔;
2. 采用三輥式穿孔機對低碳鋼的連鑄坯穿孔,至于其他鋼種,則用經(jīng)過軋制的連鑄坯進行穿孔;
3. 在水壓沖孔機上對連鑄坯進行沖孔。
而PPM可以直接對連鑄方坯穿孔,這在技術(shù)發(fā)展史上不能不說是一大進步。
A.H.Calmes 為發(fā)展壓力穿孔工藝而做的大量試驗始自20世紀50年代末,于60年代末制成試驗軋機,接著,在Dalmine 不銹鋼管廠進行了工業(yè)性試驗。
1971年意大利 Dalmine 廠建立了一個由加熱到壓力穿孔的完整工業(yè)性試驗車間,試驗證明,壓力穿孔工藝可以實現(xiàn)連鑄方坯的穿孔。所以,1978年8月在意大利Bergamo投產(chǎn)的世界上第一個MPM軋管廠采用了PPM,這臺壓力穿孔機軋輥輥徑為1280mm,電機功率為500kW,推料機的最大推力為2300kN.壓力穿孔機前設(shè)有兩個導(dǎo)向裝置,一個是輥式導(dǎo)向裝置,另一個是板式導(dǎo)向裝置。后者是日本八幡廠滾動式導(dǎo)板裝置的一個改進,四塊導(dǎo)板各由液壓缸壓向鋼坯,使方坯保持在中心線上,壓力穿孔機的推桿是一根圓棒,前端有一個方形推頭,在推桿的中部有一個一段1m左右的方形截面的導(dǎo)向段,在其四面鑲有可以更換的耐磨襯板。在推鋼時,這一段方形導(dǎo)向段不通過軋輥,而只是在輥式導(dǎo)向裝置中起導(dǎo)向作用。
壓力穿孔頂頭和頂桿擰在一起,穿孔結(jié)束后,頂桿連同空心坯一起橫向移出到一條輥道上,在此擋住穿孔坯而將頂桿(及頂頭)抽出,穿孔后空心坯的壁厚不均平均為15%,經(jīng)過一次延伸以后,空心坯的壁厚不均可減去70%.因此荒管的壁厚不均約為±5%,具體數(shù)據(jù)是:
對于壁厚為5.5~6.35mm的鋼管ΔS=±7%;
對于壁厚為15~18mm的鋼管ΔS=3.5%.
穿孔后的空心坯要在延伸機上延伸,減小管壁厚度,消除壁厚不均。在1961年進行旨在消除壁厚不均的試驗,采用了如上所述的結(jié)構(gòu)方式。后的1964~1965年在一臺16英寸周期軋管機上進行軋管試驗,其簡況如下:管坯為包括不銹鋼在內(nèi)的各種鋼種的6~5/8英寸方鋼錠,穿孔后空心坯的外徑為8 1/4英寸,壁厚為2英寸,當(dāng)L/I·D為12.5時,仍然可獲得壁厚均勻的空心坯。在1966年開始設(shè)計、制造工藝性試驗的壓力穿孔機,在1969年制成試驗用的壓力穿孔機,所穿孔的空心坯外徑為10~16 1/2英寸。鑒于采用連鑄方坯生產(chǎn)無縫鋼管的重要意義,將1968年試驗計劃的重點放在連鑄坯的穿孔上,接著采用各種鋼種,特別是在斜軋穿孔機上難以穿孔的鋼種,進行了大量的壓力穿孔試驗,其結(jié)果如下:9 1/2英寸連鑄方坯,經(jīng)過加熱、定心、定型和清除氧化鐵皮后,在壓力穿孔機穿成空心坯,其外徑為11 3/4英寸,內(nèi)徑為6英寸,方坯穿孔時的延伸系數(shù)為1.08~1.18,通過軋輥孔型以及出口導(dǎo)套的變換,可以改變空心坯的外徑和延伸系數(shù)。當(dāng)延伸系數(shù)為1.10時所得的結(jié)果為最好,截面也較圓。但應(yīng)指出,壓力穿孔法的目的并不在于獲得完全圓的空心坯和較巨大的延長率,而是在不使金屬結(jié)構(gòu)受到不利的應(yīng)力狀態(tài)下,將方形鑄坯穿孔成為內(nèi)表面質(zhì)量良好的圓形空心坯,最大的穿孔比L/I·D可達24,而在水壓沖孔機上,穿孔比僅為6,若其后設(shè)置延伸機,也只能達到9,在壓力穿孔機上,雖然L/I·D值很高,但其壁厚的偏差仍在允許范圍內(nèi)。
除了加熱均勻與否以外,影響壁厚不均程度的主要因素是:
1. 設(shè)計方面的因素 入口導(dǎo)套、出口導(dǎo)套、軋輥孔型、頂桿的中心要在一條直線上;
2. 工具方面的因素 要將穿孔工具的公差值減至最小;
3. 定心問題 在方坯的前端要有一個準確的中心孔;
4. 穿孔頂頭和頂桿的強度問題 當(dāng)方坯加熱溫度為2300~2360 ℉時,頂桿的單位載荷不應(yīng)超過65kg/m㎡.