浙江至德鋼業(yè)有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)不銹鋼管廠家,之前公司鋼管生產(chǎn)技術(shù)人員,闡述了氮氣吹掃留渣操作法有效的解決了石灰消耗高、過程易跑渣、渣中金屬液滴較多,渣鐵不容易分離造成放渣帶鐵,從而鋼鐵料消耗高,容易焊渣罐等問題,最終實現(xiàn)了降本增效的目的。浙江不銹鋼管廠家下屬煉鋼分廠鐵水成分不穩(wěn)定,波動較大,尤其是硅和磷含量遠遠超過正常范圍。為減少鋼中有害元素磷含量,提升品種鋼的質(zhì)量,針對上述的鐵水條件,不銹鋼管廠家開展了轉(zhuǎn)爐特殊的留渣操作即雙渣留渣法,保證了煉鋼初期去磷,后期基本不回磷或少回磷效果,鋼水質(zhì)量大大提高,同時又降低石灰單耗,降低生產(chǎn)成本。初期去磷后形成的泡沫渣,渣中金屬液滴較多,為減少倒渣帶來的鐵滴的損失,煉鋼總廠采取倒渣前用氮氣吹掃泡沫渣,減少渣中鐵滴的數(shù)量,間接提高了出鋼量,減少鐵損,相應降低了轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)的噸鋼成本。
一、造渣方法的對比
氧氣轉(zhuǎn)爐常用的造渣方法有:單渣法、雙渣法、留渣法三種,不銹鋼管廠家的雙渣留渣加氮氣吹掃是在留渣法基礎(chǔ)上加以改良的一種特殊的造渣方法。
1. 單渣法
在吹煉過程中只造1次渣,中途不倒渣、不扒渣,直到吹煉終點出鋼。單渣操作工藝比較簡單,吹煉時間短,勞動條件好,易于實現(xiàn)自動控制。但僅限于鐵水硫磷含量低、硅含量低的條件下。對于高硅、高磷的鐵水就不太適用。
2. 雙渣法
在吹煉中期倒出或扒除1/2~2/3爐渣,然后加入渣料重新造渣的方法為雙渣操作。采用雙渣操作可以在轉(zhuǎn)爐內(nèi)保持最小的渣量,同時又能達到較高的去除磷硫效率。但雙渣操作會延長吹煉時間,增加熱量損失,降低金屬收得率,不利于自動控制,惡化勞動條件。
3. 留渣法
將上爐終渣的一部分或全部留在爐內(nèi)給下爐使用。終點熔渣的堿度高、溫度高,并且有一定(TFe)含量,留到下一爐有利于初期渣盡早形成,并且能提高前期去除磷硫的效率,有利于保護爐襯,節(jié)省石灰用量。
4. 雙渣留渣法
將上爐終點渣的一部分或全部留在爐內(nèi),然后在吹煉第一期結(jié)束時倒出來,重新造渣。留渣雙渣法的終渣一般有高的堿度和比較高的∑(FeO)含量,對鐵水具有一定的去磷和去硫能力,且本身還含有大量的物理熱。將這種爐渣部分,甚至全部留在爐內(nèi),可以顯著加速下一爐初期渣的成渣過程,提高吹煉前期去磷和去硫率,節(jié)省石灰用量和提高轉(zhuǎn)爐的熱效率,同時,對于轉(zhuǎn)爐剩鋼的爐次采用留渣操作能避免焊渣罐,并且回收鋼水,增加金屬收得率和減少能源浪費。這種方法特別適用于高硅、高磷的鐵水。
二、氮氣吹掃留渣操作要點
1. 確定留渣量
由于轉(zhuǎn)爐終點時的渣量受鐵水硅含量、物料加入量、終點含碳量等因素影響,轉(zhuǎn)爐渣量一般在8~12噸(100t轉(zhuǎn)爐),生產(chǎn)中爐長并不能完全掌握爐內(nèi)渣量多少,渣量過大對于下爐的全渣量操作易發(fā)生跑渣、煙塵外溢等異常操作,所以要改變原有的盲目留渣轉(zhuǎn)化為控制終點渣量,轉(zhuǎn)爐終點時要根據(jù)當前爐內(nèi)的物料的加入量,終點含碳量等因素確定放渣量,以利于下爐留渣量合適。
如果鐵水硅含量超過0.5%,按硅含量每增加0.1%,渣量增加0.6~1噸,預判渣量。如遇異常操作,如鐵水硅含量大于0.7%或出鋼碳小于0.05%時,采用少留渣。在濺渣后目測爐內(nèi)渣量在3~4t較為合適,同時要根據(jù)下一爐冶煉鋼種是否合適留渣,在將進行相應操作,在得知鐵水成分后,要根據(jù)鐵水成分和廢鋼結(jié)構(gòu)來確定留渣量。
2. 全留渣操作
加完鐵水和廢鋼后,不加入任何溶劑,直接進行吹煉。全留渣可以有效的減小廢鋼對爐體的沖擊。吹煉氧壓控制在0.9~0.95MPa,機位控制在1.8~2.6m之間。要求吹煉過程爐渣活躍,根據(jù)爐渣狀態(tài)調(diào)節(jié)機位,由于全留渣操作容易造成打火困難,開吹需要大氧壓控制。因前期鋼渣分離較為困難,因此在放渣前的一分鐘內(nèi),保持爐渣處于活躍狀態(tài)大的同時,應利用氧氣采用較高機位吹掃渣面20~30秒。
3. 倒前期渣時機的控制
倒前期渣時機選擇非常重要,倒前期渣時間過早會降低脫磷效果,增加石灰、鐵損;時間過晚,溫度升高碳氧激烈反應不易控制。時機選擇應根據(jù)各爐的化渣效果隨爐而異,原則上是讓前期渣中氧化鐵有個前高后低的變化過程。當硅錳氧化剛好結(jié)束此時提機,渣中(FeO)含量最低,這樣就可減少放渣造成的鐵損。倒前期渣時機一般與硅錳氧化結(jié)束、鐵水的條件有著直接的關(guān)系。鐵水硅含量高,硅錳氧化結(jié)束時間長,則倒前期渣時間延長。
4. 機位的控制與氮氣吹掃控制
a. 機位控制
放渣的爐次打著火后,迅速降機處于低機位以加強熔池攪拌,放硅的爐次的機位可適當高些,促進熔池快速形成爐渣覆蓋,有利于爐渣的放出。
b. 氮氣吹掃控制
為便于渣鐵分離,目測為倒爐至60度出渣,出渣時渣流沒有鐵花為放渣情況良好,但平時提機放渣時,爐渣中大量的金屬液滴會隨爐渣放出,造成放渣時紅煙四起,有金屬花。如果此時倒掉會造成渣中金屬的嚴重損失,為減少金屬損失,生產(chǎn)中采用提機放渣前1左右分鐘向渣中直接吹掃氮氣,氮氣壓力一般10MPa,但遇到氮氣壓力低時則延長吹氮時間,長則2分鐘以上。在生產(chǎn)中吹氮氣機位控制在距液面5米左右效果較好,氮氣壓力根據(jù)總管壓力越高越好,吹濺到爐口可見爐渣顆粒蹦起時抬機放渣,時間大約是1左右分鐘,使爐渣中的金屬液滴有充分的時間通過渣層向鋼液中轉(zhuǎn)移,能有效的促進渣鐵分離。
三、氮氣吹掃留渣操作法應用效果
通過氮氣吹掃留渣操作方法即可有效去磷,又可節(jié)約石灰噸鋼用量,同時減少惡劣鐵水條件而造成的渣中帶鐵問題,有效的降低鋼鐵料消耗,通過試驗標定每爐減少帶鐵0.3噸左右。全年效益=年出鋼爐次*放渣比例*0.3*鐵水單價=22000*5%*0.3*2200=72.6萬。實際上正常鐵水條件目前也采用氮氣吹掃這種留渣操作,其效益遠超于上述結(jié)果。
四、結(jié)論
氮氣吹掃留渣操作該措施有效的解決了不銹鋼管廠家生產(chǎn)過程中的高硅鐵水冶煉熔時長、冶金石灰溶劑消耗高、過程易跑渣、渣鐵不容易分離造成放渣帶鐵,從而鋼鐵料消耗高,容易焊渣罐等問題,最終實現(xiàn)了降本增效的目的。